粉碎機除塵係統的改進
發布日期:2020-10-10
我公司焦化廠58-型焦爐年產(chǎn)焦炭60萬t.年輸煤量約80萬t。各轉運站、粉碎機產生大量粉塵,工作環(huán)境惡劣,因此,在粉碎機崗位安裝了反吹布袋除塵器。
1、存在(zài)的問(wèn)題
除塵器對粉塵的控(kòng)製起到了積極作用,但經過多年的運行,仍存在以下(xià)問題:
1)集塵罩在除塵(chén)風管附近為負壓,能(néng)夠達到滿意的收集效果.但遠離除塵風管處效果(guǒ)不佳。
2)在粉碎機高速錘頭的旋轉作用下,整個腔體為正壓,並影響到除塵罩壓力(lì)。
3)除塵罩內靠近風管的位置,負(fù)壓較大,除(chú)塵灰中大於100um的塵量占總(zǒng)塵量的(de)35%。
2、除塵係統的改造
考慮(lǜ)對除塵風機進行改造,但該方法需要更換(huàn)除塵器電機,改造吸風管道,投資較大。改造風機後,因風量、風壓增大,運行能耗高,增大了運行費用,該方案不可取。
為此,我們采取減低(dī)、平衡除塵罩內壓力的方式(shì)。在兩台粉碎(suì)機的進料連接部位兩側增加了兩條風管,使高速旋轉的錘頭(tóu)產生的氣流在兩台粉碎機(一開一備)內形成循環風,大(dà)大降低了粉碎機腔體內壓力,從而降低了除塵罩內壓力。通過提升(shēng)吸塵管、增高(gāo)除(chú)塵風罩,使除(chú)塵風罩內壓力相對平衡。
3、改(gǎi)造效果與建議
改造後,除塵罩內部(bù)形成負壓,整個(gè)除塵罩(zhào)內壓力均衡。減少了吸塵管道、除塵布袋因煤塵顆粒偏大所造成的堵塞現(xiàn)象,降低了工人疏通(tōng)吸塵管的工作量。減少了除塵罩周圍(wéi)煤塵的逸散,使粉塵濃度達到了塵毒標準。
改造後,處理(lǐ)風量為(wéi)7
977m3/h,過濾風速為(wéi)1.1m3/min·m2,略高於最佳過濾風速0.6-0.9m3/min.m2。建議改變(biàn)閥門開度,調節管道阻(zǔ)力(lì)以降低風量,從而提高除塵(chén)效率。現除(chú)塵器(qì)漏風率偏大,需對(duì)除塵器設(shè)備、管道等處進行檢漏(lòu),加以(yǐ)密封。
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